摘要:本文为大家讲述机房制冷的一些具体实例和应用,具体为您讲述对一些制冷企业发生的机器故障和事故原因的分析。 |
(一)操作不当,中压急剧上升
l.故障经过
2002年7月,某制冷企业制冷机房2台8ASJ-17氨制冷压缩机进行-40℃冷饮生产降温,系统各压力、机器各压力、吸气温度、排气温度均处于正常状态,中间压力0.2MPa根据生产热负荷变化需要增开1台8ASJ-l7压缩机,开机上载后即发现整个系统中压急剧上升至0.55MPa,立即停掉增开的那台机器,随后中间压力缓慢下降至正常。
2.故障原因
根据当时开机前,整个制冷系统都处于正常运转状态,而从增开的机器的运转记录、维修记录也没有发现什么异常情况。最后分析认为,发生中间压力急剧上升的原因是,在开启压缩机过程中,卸载装置手柄调整容量过快,在没有确定高压级完全上载的情况下,低压级已上载运转,最终使该机低压级向中间冷却器排出。而高压级没有及时从中间冷却器吸出,压缩机向中间冷却器排出量大于吸人量。由于操作者开机后没有马上离开机器并及时发现了问题,立即关闭机器才末使故障转变成事故。
3.故障教训
(1)制冷操作工在开、停压缩机时要严格按操作规程来操作。
(2)开、停压缩机时要注意听机器上载或下载的声音变化,看电流表是否随机器的上载或下载缓慢上升或下降,要注意观察电压随上载或下载的升降变化。
(3)开机后,工作人员不要马上离开机器,要注意检查压缩机的吸气温度、排气温度、电压、电流、机器运转声音是否正常,如有异常,可及时处理。
(二)安装、操作不规范,安全阀起跳,氨气泄漏事故
1.事故经过
2002年10月的一天下午,某冷库机房正常降温运转,系统中各压力、机器吸气温度、排气温度均处于正常运转状态,过后不久一台立式冷凝器安全阀起跳,引起高压氨气泄漏,随风飘至附近影响到居民区,当地110、119、120工作人员都赶到了事故现场,经该企业人员的及时处理,才末发生人员中毒或设备的损坏,但已给企业造成了很坏的影响。
2.事故原因
(1)造成事故主要原因是冷凝器冷却水在运转中突然断水,使压力不断升高直至安全阀起跳、氨气泄漏。
(2)冷却水断水时操作人员不在工作现场,末能及时发现冷凝器断水,致使压力不断升高。
(3)制冷设备安装不规范,立式冷凝器没有设冷却水断水保护装置;末设压力超高保护装置。
3.事故教训
(1)冷库的建造不管是大型或小型都应由专业设计单位进行规范设计,由专业安装单位进行规范施工,而该单位都末按此要求设计、施工。
(2)制冷企业在加强操作人员技术培训的同时,要加强企业规章制度的落实,提高操作人员素质,杜绝一切违规违章的操作。
责任编辑:Honey